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1 引言
發動機的氣門直接與高溫燃氣接觸,受熱嚴重而散熱困難,因此一般采用耐熱合金鋼制造,如奧氏體不銹鋼等。而這種鋼材的硬度相當大,使用普通的沖床等設備對原料進行剪切很難獲得滿意的精度。如果采用手工砂輪切割,不僅勞動強度大,單是切口損耗就是一個非常大的浪費。為解決這一問題,設計開發了一種新型的精密剪切設備,能夠在產品質量、勞動生產率、工作環境等各方面都能帶來可觀的改進。本文將主要其電氣控制方面的內容做一簡要介紹。
2 機床的基本構成
本機床為專用機械,特別為氣門生產中的奧氏體棒料剪切下料所設計制造。根據生產工藝的要求,可以實現自動上料,精確擋板定位剪切,完成從原料到位至成品分揀的全自動化運行。并且能夠實現前后棒料原料之間的無間隔銜接,提高工作效率。除機座等必備部件之外,機床還有布料機構、上料機構、進料機構、夾緊機構、剪切機構、分料機構等。其中布料機構和分料機構由氣缸帶動,上料機構和進料機構由輪軸帶動,采用摩擦輪傳動,傳送可靠。夾緊機構和剪切機構由油缸帶動,剪切主沖切頭高速運行,可保證剪切質量。整個機床結構堅固,安裝要求可靠固定,能夠抵抗剪切時產生的巨大沖擊作用力。
3 電氣控制系統概述
本電氣系統的設計制造,遵守國標《gb/t5226.1-96》的有關規定,以及其它的國標和機床行業特殊要求的有關說明,采用位置傳感器、壓力傳感器檢測,plc程序控制。電氣控制系統主要分兩部分構成,即動力部分和運動控制部分。
在動力部分中,因為電機容量并不很大,對啟動時的各參數要求也不很高,因此對除上料電機和進料電機以外的電機采用傳統的“星三角”啟動方式和直接啟動控制方式,主回路為空開、接觸器、熱繼電器方案。為保證工序的銜接良好,上料電機和進料電機采用變頻調速。
在系統的運行方式上,設有手動、半自動、自動三種工況,以分別適用于不同的操作條件。其中手動工況為設備調試以及特殊工況下使用;半自動工況下每次可以完成一整根棒料原料的加工;自動工況下可以自動續料,連續完成多根棒料原料的加工,為正常工作模式。
系統包括電氣控制柜1臺和操作臺1臺。電氣柜和操作臺的控制面板上裝有若干控制按鈕(旋鈕),并且在按鈕旁邊有相應的文字說明來解釋按鈕(旋鈕)的作用,如控制給電、停止、急停等。控制面板上還裝有指示燈,燈點亮時,其相應的文字說明表示主機當時的運行狀態,如電源有電、電機運行等。
啟動分為兩個按鈕,只要當兩個同時按下時才起作用,防止誤啟動。設“停止”按鈕,在系統運行時可以隨時按壓,此時plc停止輸出。
設“緊急停止”自鎖按鈕,按下時不僅停止輸出,并且整個控制系統斷電。在情況排除后,可旋轉該自鎖按鈕,使其解除工作狀態。
4 基于plc的控制系統
該控制系統結構如圖1所示,觸摸屏的工作參數設定、傳感器的實時工況監視、操作臺上的工況選擇按鈕組成plc的輸入部分,其中觸摸屏的參數輸入通過com口與plc的通訊實現。控制變頻電機轉速的變頻器、控制油缸氣缸動作的電磁閥以及實時工況指示燈組成了輸出部分。
圖1 控制系統結構示意圖
4.1 plc型號的選擇
由于三菱fx系列plc兼有整體式和模塊式可編程控制器的優點,其功能強,響應速度快,因此選取該系列產品。plc的輸入點和輸出點各需要30多個,參照其標準配置點數,選用fx2n-64mr。該型號共有輸入點32個,輸出點32個。為節約點數,也為了留出必要的空點以方便將來設備升級,將若干邏輯關系簡單的輸入輸出改為繼電器控制。這樣以來,實際使用的點數大約為58個(其中輸入點30個,輸出點28個)。控制上料和進料的變頻器采用三菱fr-s500系列產品,觸摸屏采用f940產品。
4.2 工序控制
每一根棒料原料所經過的工序如圖2所示,各工序之間的銜接信號由行程開關、壓力傳感器和光電編碼器等提供,前一工序的結束信號一般同時用作后一工序的起始信號,在必要時做相應的延時處理。如壓料工序,由光電編碼器結合行程開關對棒料是否到達,以及是否離開壓料位置進行判斷;夾緊、剪切和松開工序由壓力傳感器和行程開關判斷,在夾緊壓力達到額定值時壓力傳感器發訊,開始剪切。剪切完畢后刀頭對應的行程開關發訊,夾緊油缸泄壓松開。
圖2 單件棒料加工工序
由于棒料原料的料頭一般會存在一定的缺陷,不能直接用于后續加工。所以對料頭做特殊的處理上,即將盡可能少的料頭剪掉。因此設備要對馬上要剪切的部位做出判斷,以確定是否為料頭部分,如果是料頭部分,同時又在旋鈕中選擇了“剪料頭”,則對料頭進行“剪料頭”工序。對原料的尾料部分也要做相應的處理,在出料時增加“分料頭”工序。如果是開機后的第一根原料,這一功能可以比較容易實現,對于連續生產中的后續原料,則有賴于參數的設定,通過對觸摸屏所設定的原料長度和下料長度的計算,可以預先知道每一根原料可以下料的根數,在完成這些根數之后的余料可以判定為料尾,而次料則可以認定為下一個料頭。需要注意的是,在計算時必須考慮必要的夾持長度。
系統具有自動計數功能,每一次有效剪切都將做一數值上的累加,保存在plc上可斷電保持的數據寄存器中。當累加到觸摸屏所設定的生產計劃數時,系統會暫停運行,提示操作者是否繼續生產加工。
考慮到液壓系統的特點,在電磁閥的動作上增加限制條件,即其只有在液壓泵電動機正常后才能動作,可通過電動機啟動延時來實現。
4.3 速度控制
根據生產工藝的要求,下料長度一般在60mm~280mm之間,又由于機床在運轉效率及穩定性方面都有要求,因此系統設計運轉速度隨下料長度的增加而增加。當下料長度較短時,上料電機及進料電機以慢速運行;反之則以快速運行。上料工序分為兩段,由變頻器控制上料電機的速度,前段較快,后段較慢且與進料電機同速。變頻器一般都會支持多段速調速,在此上料電機實際使用7段速而進料電機使用6段速。具體速度搭配如表1所示,從速度1至速度7依次加快。
當開機時或參數改變時,觸摸屏確定的下料長度傳至plc,程序判斷下料尺寸所處范圍,然后在合適工序期間觸發相應的變頻器通路,調出相應的速度。
該plc電氣控制系統是強弱電混合系統,因此在控制柜的元件布置和走線上應有相應的考慮。,接觸器、空氣開關和變頻器等原件放置于電器柜中,而plc等放置于操作臺中,以減少電磁干擾。在plc的輸出點連接電磁閥時,并聯rc吸收裝置,以消除電磁噪聲。該機床實際應用于大批量生產中,由于線路簡化,操作方便,自動化程度高,可在類似場合推廣使用。
5 結束語
該機床設計先進,屬國內領先的產品,可完全替代昂貴的進口產品。加工的成品端口質量好精度高,端面傾斜度≤1°,端面圓度≤0.04d,塌邊長度≤0.2d,下料長度誤差±0.15mm。加工效率在20支/分鐘以上,可大大提高勞動效率。另外在節能降耗方面也有很大的提高。據保守估計,使用該產品,僅計算降低刀口損耗方面的收益,一年就可以收回成本。