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摘 要:本文介紹了三菱Q-PLC及CC-LINK總線在東風-日產襄樊工廠涂裝車間懸鏈控制中的應用,詳細說明了系統硬件構成、變頻器的應用。
一、工藝概述
東風-日產襄樊工廠涂裝車間懸鏈全線長620米,生產節拍為55秒/臺,年生產綱領為15萬輛。底漆噴涂懸鏈由2個升降段、5個分流道岔、5個合流道岔、17個停止器、4臺推車機、80臺車組、5個驅動裝置、5個張緊裝置及其相關的牽引鏈條、軌道等組成。系統的上掛升降段、下掛升降段、快速輸送鏈、低速裝配鏈、庫存鏈、空吊具返回鏈、空吊具儲存鏈以及修理線等設備共同完成的TEANA汽車車體底漆噴涂的上掛、下掛、快速輸送、慢速電泳、修理、儲存等任務。系統運行線路圖見附圖1。
底漆噴涂懸鏈將汽車車體低速工藝鏈組合其中,底漆電泳部分的速度可以調節,以適應不同批量(或產量)的生產節拍安排;車體整機輸送懸鏈中設有中間儲存庫,可以根據整車電泳線的需求,選擇需要的整車輸送到面漆線,以滿足整車同步噴涂的需要。
上、下掛車升降段動作過程相同。小車駛入升降段內,升降段活動安全網打開,升降段高速下降。當接近下降到位時,變慢速下降,下降到位時升降段停止。按動懸掛按鈕盒上的“升/降”按鈕,人工點動操作升降段升降,以便于工人對位上下料。待上下料完畢,工人按“升”按鈕,升降段先慢速上升,然后自動快速上升(此時工人可放開按下的按鈕)。當接近升到位時,升降段變慢速上升,上升到位升降段停止,活動安全網自動關閉。
二、控制方案的確定
底漆噴涂懸鏈自動化程度高,邏輯關系復雜,控制要求可靠。在懸鏈線路的合流、分流道岔附近分散地布置有大量接近開關、行程開關等傳感器,每個停止器都設置有手動操作按鈕。若采用傳統并行敷設電纜的方法,會提高安裝費用,降低控制系統的可靠性。因此,傳統的控制方法已不能滿足輸送懸鏈的工藝要求。
融合控制與信息處理的Q-PLC及CC-LINK(CONTROL AND COMMUNICATION LINK)總線能很好地處理懸鏈電控設計中碰到的難題。該總線是一種省配線、信息化的網絡,具備有實時性、分散控制、與智能設備通信以及RAS(RELIABILITY ***AILABILITY SERVICEABILITY)等功能。同時它還具有以下明顯的優點。
組態簡單:僅需要在參數表中設置相關的參數便可以完成系統的組態工作,以及數據刷新映射關系;
接線簡單:僅需要將3芯屏蔽電纜按照DA、DB、DG對應連接,另外接好屏蔽線和終端電阻,CC-LINK系統接線便完成了;
設置簡單:系統只需要對每一個站的站號、通信速率及相關信息進行設置,接通電源,CC-LINK便開始數據鏈接;
維護簡單:由于CC-Link的卓越性能,和豐富的RAS功能,為CC-Link的維護方便性和運行可靠性提供了強有力的保證。其監視和自檢測功能使CC-Link系統的維護和故障后恢復系統變得方便和簡單。
三、控制系統的硬件配置
控制系統主要采用了三菱CC-LINK總線模塊QJ61BT11,CPU為Q02H。主基板上安裝有1塊QX40輸入模塊,5塊QY10晶體管輸出模塊,主要用來控制上、下掛點升降段的2臺FR-A540-5.5CH變頻器及慢速裝配鏈的1臺FR-A540-3.7CH變頻器。安裝于懸鏈鋼結構軌道沿線的CC-LINK遠程I/O站共有35個,10塊AJ65SBTB1-8D,12塊AJ65SBTB1-16D,4塊AJ65SBTB1-32D,6塊AJ65BTB2-16,2塊AJ65SBTB1-8T,1塊AJ65SBTB1-16T。CC-LINK遠程I/O站安裝于現場控制箱或按鈕站內。控制系統的硬件配置圖見附圖2。
四、應用體會
1) 甲方工廠電網電壓晝夜波動較大,到了深夜電網的電壓竟高達420V,造成電機電流增大,發熱嚴重,甚至被燒毀。利用三菱變頻器'>三菱變頻器" isAuto=1>三菱變頻器Pr19的功能,將變頻器的輸出電壓限定在380V,,降低了電機的運行電流,同時有效地解決了電機的發熱問題。
2) 為保證發動機輸送懸鏈的平穩運行,要求升降段輸送機上升到位后能與懸鏈系統精確對位,三菱變頻器Pr270的擋塊定位功能,能滿足這一要求。電機機械制動時,電機輸出的恒轉矩使負載與機械抱閘緊密接觸,消除了升降段輸送機垂直運行時易發生的振動。
3) 減小變頻器運行時的PWM頻率,將有效的降低變頻器產生的噪音,能有效地減小多臺變頻器同時工作對控制系統的干擾。
4)現象:重車有時不去下料點,而是從空吊具返回線返回到上料點升降段,極易撞壞存放在提升機下發動機裝配線上的發動機。
分析:檢測小車上是否裝載發動機的繼電器用的是M,沒有停電記憶功能。當控制系統檢測到小車上裝載有發動機時,如果恰巧碰到系統急停或系統停電,造成控制系統記憶丟失,因而,小車走空吊具返回線,回到上料點。
解決方法:將繼電器M改為具有停電記憶功能鎖存繼電器L,即使系統急停或停電,系統仍然能記住小車上有發動機而走向下料點。
5)現象:停止器T22打開后,小車還沒離開,T21就放車,造成小車在T22處堆車。
分析:原程序T21-T22間有車這一連鎖條件的解除是通過T22停止器打開(Y164)實現的,盡管PLC已經輸出T22停止器打開,但是由于小車有等待推頭的延遲時間,此時仍然停在原處,而T21此時已放車,造成系統在T22處堆車。
解決方法:將T21-T22間有車這一連鎖條件的解除通過T22無占位實現,即T22的小車已離開,這樣確保T22小車已被推桿鏈的推頭帶走,T21才打開放行,從而解決小車在T22處堆車的問題。
6)現象:空車返回線滿線時,T9停止器仍然打開將空小車往空車返回線放行,造成系統停機。
分析:程序中T9打開的條件有2個,彎道時T18不滿位或直道時T10不滿位,由于系統打道岔有延遲,雖然T18滿位不滿足打開的條件,但是T10未滿位,從而導致T9仍然可以打開。
解決方法:在T9打開的程序中串入PLC輸出8Y打彎道、打直道的常閉點,這樣避免了8Y道岔動作過程中造成的T9誤打開。
7)現象:提升機偶爾出現突然往下掉落的現象,容易發生傷人的安全事故。
分析:由于各種突發的原因,變頻器偶爾出現故障,此時變頻器已停止輸出,但是抱閘仍然打開,造成提升機往下掉。
解決辦法:程序中在抱閘給電回路中串入變頻器故障的常開觸點,一旦變頻器故障,抱閘失電,將提升機抱死。
8) 全線CC-LINK電纜長度超過500米,但不到600米,因此將系統的傳送速率設定為625Kbps。本系統僅包括主站和遠程I/O站,因而系統采用遠程I/O網絡模式,在此模式中,系統執行高速循環傳送,可以縮短鏈接掃描時間。
五、結束語
該懸鏈系統自2005年元月調試成功以來,系統一直運行穩定可靠,達到了系統設計的生產綱領。Q-PLC及CC-LINK總線系統作為一種廉價穩定的PLC+總線系統,必將越來越多地應用在中國的汽車行業。